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焦?fàn)t煤氣PDS脫硫裝置絡(luò)合鐵取代改造效果良好


分類:

科研動(dòng)態(tài)

發(fā)布時(shí)間:

2022-04-02 09:46

訪問量:

102

山西某焦化公司焦?fàn)t煤氣脫硫(一脫和二脫)原先采用的是PDS脫硫技術(shù),該技術(shù)存在脫硫效率不高、系統(tǒng)副鹽累積嚴(yán)重等問題,并且由于副鹽的累積,導(dǎo)致脫硫液密度、粘度上升,氣液傳質(zhì)效率降低,脫硫效率持續(xù)下降,無法滿足生產(chǎn)需求,每天必須排放20~30m3脫硫廢液才能維持系統(tǒng)正常運(yùn)行,這給企業(yè)造成了巨大環(huán)保壓力和經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。

 

 

經(jīng)過GLT絡(luò)合鐵脫硫催化劑取代后,不做任何設(shè)備的改造,直接往脫硫系統(tǒng)中添加武漢國力通能源環(huán)保股份有限公司自主研發(fā)的高效復(fù)合脫硫絡(luò)合鐵催化劑后,一脫凈化煤氣硫化氫含量低于700mg/Nm3,是原先的一半,二脫凈化煤氣中硫化氫含量低于1mg/Nm3,兩套系統(tǒng)副鹽含量穩(wěn)定,沒有廢液排放。由此看來,采用我公司的脫硫技術(shù)后,不僅環(huán)保問題得到了解決,產(chǎn)品質(zhì)量也得到了提升,為焦化廠取得了更大的經(jīng)濟(jì)效益。


表1 焦?fàn)t煤氣組成

序號(hào)

組成

單位

數(shù)值

1

CH4

V%

22

2

CO

V%

9

3

CO2

V%

3

4

O2

V%

0.15

5

N2

V%

1.95

6

HCN

mg/Nm3

300

7

H2S

mg/Nm3

3000-5000

 

表2 主要工藝參數(shù)

序號(hào)

項(xiàng)目

單位

參數(shù)

一脫

二脫

1

煤氣氣量

Nm3/h

35000

50000

2

煤氣壓力

Kpa

15

25

3

煤氣溫度

53-60

35-40

4

硫化氫含量

mg/Nm3

3000-5000

1000-2000

5

循環(huán)液量

m3/h

800-1000,雙塔

700-1000,單塔

6

堿耗

t/d

5-6

1-2

7

硫磺產(chǎn)量

t/d

2

0.5

8

廢液排放量

m3/d

20-30

10-15

 

表3 改造前后情況對(duì)比

序號(hào)

項(xiàng)目

單位

改造前

改造后

一脫

二脫

一脫

二脫

1

凈化氣硫化氫含量

mg/Nm3

1500-2000

<1

600-700

<1

2

系統(tǒng)副鹽含量

g/L

大量、需要排液

穩(wěn)定、無需排液

3

廢液排放量

m3/d

20-30

10-15

 

該項(xiàng)目運(yùn)行效果良好,帶來的效益巨大,是焦化行業(yè)脫硫裝置在最小成本下減少目前頭疼的廢鹽廢液問題的優(yōu)化選擇一種可靠方案。

 

GLT絡(luò)合鐵脫硫催化劑在焦?fàn)t煤氣PDS脫硫裝置的應(yīng)用優(yōu)勢

 

①用于現(xiàn)有PDS脫硫裝置,不需要做大的設(shè)備改動(dòng),可方便切換到絡(luò)合鐵脫硫系統(tǒng);
②能有效控制脫硫系統(tǒng)副鹽的增加;
③不需要外排廢液,不需要后續(xù)提鹽、制酸裝置,消除環(huán)保壓力,減少碳排放;
④對(duì)于原有多級(jí)脫硫的裝置,可改變工藝條件降低脫硫級(jí)數(shù)。

 

不僅如此,國力通還提供國內(nèi)最完善的技術(shù)服務(wù)與指導(dǎo),培訓(xùn)操作人員,每個(gè)月定期服務(wù)與指導(dǎo),保證GLT絡(luò)合鐵催化劑同現(xiàn)有PDS脫硫裝置的匹配性,確保脫硫裝置的穩(wěn)定運(yùn)行。

 

GLT絡(luò)合鐵催化劑,目前應(yīng)用在焦?fàn)t煤氣脫硫上,完全能從源頭上消除脫硫廢液,徹底解決當(dāng)前焦?fàn)t煤氣凈化后,高能耗、高污染、高排廢的問題,為焦化企業(yè)節(jié)能減排提供了一個(gè)更有效的解決方法!
 

 


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