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GLT絡(luò)合鐵在焦?fàn)t煤氣脫除硫化氫項(xiàng)目中的應(yīng)用
分類:
科研動(dòng)態(tài)
發(fā)布時(shí)間:
2022-06-17 08:37
訪問量:
1221
在焦化廠化產(chǎn)回收中對(duì)焦?fàn)t煤氣硫化氫的脫除是一個(gè)重要工段。目前,焦?fàn)t煤氣凈化大部分采用PDS濕法脫硫技術(shù),傳統(tǒng)PDS脫硫技術(shù)在焦?fàn)t煤氣脫硫過程中產(chǎn)生大量副鹽,需要定期外排廢液,環(huán)保壓力大,成本費(fèi)用高。
國(guó)力通自主研發(fā)的GLT絡(luò)合鐵脫硫催化劑具有硫容量高、再生反應(yīng)速率快、選擇性高等優(yōu)點(diǎn),結(jié)合目前PDS脫硫裝置的工藝路線及特點(diǎn),在現(xiàn)有裝置上添加GLT絡(luò)合鐵脫硫催化劑,逐漸替代系統(tǒng)中的PDS催化劑,完全實(shí)現(xiàn)絡(luò)合鐵脫硫。
項(xiàng)目介紹
徐州某能源有限公司焦炭產(chǎn)能110萬噸/年,其焦?fàn)t煤氣原使用某廠家絡(luò)合鐵催化劑脫硫,采用兩臺(tái)脫硫塔串聯(lián),低塔噴射再生,氨法前脫硫工藝。進(jìn)系統(tǒng)煤氣量為45000m3/h;塔前硫化氫6~7g/Nm3,塔后硫化氫1000~3000mg/Nm3,控制指標(biāo)為300 mg/Nm3以內(nèi);溶液循環(huán)量1#塔750 m3/h,2#塔850 m3/h;
表1主要工藝、設(shè)備參數(shù)
項(xiàng) 目 |
單 位 |
數(shù) 值 |
備注 |
一、煤氣進(jìn)氣條件 |
|
|
|
1.壓力 |
Kpa |
15~18 |
|
2.溫度 |
℃ |
50~55 |
|
3.流量 |
Nm3/h |
45000 |
|
4.塔前硫化氫含量 |
mg/Nm3 |
6000~7000 |
|
5.塔后硫化氫含量 |
mg/Nm3 |
1000~3000 |
|
6.硫化氫控制指標(biāo) |
mg/Nm3 |
<300 |
|
二、設(shè)備參數(shù) |
|
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名 稱 |
數(shù) 量 |
規(guī) 格 |
|
1.脫硫塔 |
2 |
φ5600*37000 |
|
2.脫硫塔填料 |
3段 |
青瓷填料 |
|
3.再生塔 |
2 |
φ8000*16000(單塔24組噴射器) |
|
4.貧液泵 |
3 |
Q=1074m3/h,H=66m |
|
5.富液泵泵 |
3 |
Q=1074m3/h,H=66m |
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6.硫泡沫泵 |
3 |
28m3/h,H=80m |
|
7.硫泡沫罐 |
2 |
φ3800*5307,50m2 |
|
8.熔硫釜 |
8 |
DN900mm |
|
9.事故槽 |
1 |
φ7000*7000 |
|
GLT絡(luò)合鐵脫硫技術(shù)原理
GLT絡(luò)合鐵脫硫在吸收過程中,氣相中的H2S被堿液吸收后形成HS-在溶液中,三價(jià)的絡(luò)合鐵能夠直接催化氧化HS-形成單質(zhì)S溶膠。在再生過程中二價(jià)絡(luò)合鐵被空氣中的氧氧化成三價(jià),恢復(fù)活性,單質(zhì)S溶膠在氧的作用下團(tuán)聚形成S8的硫晶體析出,在空氣作用下浮選。該過程絡(luò)合鐵直接氧化HS-,避免了HS-在再生過程中與氧直接反應(yīng),進(jìn)而避免了S2O32-的生成,起到有效抑制副鹽的效果。
應(yīng)用后取得的效果
投用GLT絡(luò)合鐵催化劑之前,進(jìn)系統(tǒng)煤氣量已增加到55000~65000m3/h;塔前硫化氫也增加到9~12g/Nm3,即兩脫硫塔需要處理的硫化氫負(fù)荷相比之前增加了1倍。
(1)在煤氣硫化氫處理量增加1倍的情況下,出口硫化氫指標(biāo)合格穩(wěn)定。
替換前:系統(tǒng)進(jìn)口硫化氫在6~7g/Nm3,系統(tǒng)出口硫化氫波動(dòng)大,有時(shí)最高達(dá)到3000mg/Nm3,塔后硫化氫嚴(yán)重超指標(biāo),外供煤氣硫化氫超標(biāo),影響下游生產(chǎn)。
替換后:系統(tǒng)進(jìn)口硫化氫在9~12g/Nm3,最高到12.41g/Nm3,系統(tǒng)運(yùn)行平穩(wěn),出口硫化氫指標(biāo)在300mg/Nm3以下,最低達(dá)到76mg/Nm3,外供煤氣硫化氫達(dá)標(biāo),質(zhì)量合格。
(2)噸硫磺絡(luò)合鐵催化劑消耗量降低
替換前:某廠家絡(luò)合鐵催化劑消耗量為噸硫磺50kg,且絡(luò)合鐵催化劑不穩(wěn)定;
替換后:GLT絡(luò)合鐵催化劑消耗量噸硫磺30~35kg,絡(luò)合鐵催化劑穩(wěn)定,用量降低。
(3)硫磺產(chǎn)量增加50%
替換前:每天硫磺產(chǎn)量在5~6噸,系統(tǒng)有大量的硫磺沒有脫除下來;
替換后:每天硫磺產(chǎn)量在9~11噸,系統(tǒng)中的硫化氫脫除后全部轉(zhuǎn)化為硫磺產(chǎn)品。
(4)溶液性質(zhì)穩(wěn)定,副鹽含量呈下降趨勢(shì)
替換前:副鹽增漲快,三鹽含量高達(dá)510g/L,每天固定外排廢液5~8m3,在鹽含量高的時(shí)候,每天外排15m3。脫硫溶液性質(zhì)不穩(wěn)定,對(duì)脫硫塔內(nèi)壁存在嚴(yán)重腐蝕作用。
替換后:未因鹽漲而排廢液,副鹽穩(wěn)定并緩慢降低,三鹽含量從512g/L降低到現(xiàn)在的350g/L。脫硫溶液性質(zhì)穩(wěn)定,未發(fā)現(xiàn)有絡(luò)合鐵腐蝕碳鋼設(shè)備的現(xiàn)象。
(5)脫硫塔阻力穩(wěn)定
替換前:兩脫硫塔阻力緩慢上漲,定期性的清理脫硫塔填料是常態(tài),替換前1#塔阻力已經(jīng)上漲到1.8KPa,2#塔阻力也上漲到4.6KPa,2#塔被迫退出扒填料。
替換后:兩脫硫塔阻力穩(wěn)定,自項(xiàng)目運(yùn)行至今,兩脫硫塔阻力未上漲。
GLT絡(luò)合鐵在焦?fàn)t煤氣脫除硫化氫過程中,充分體現(xiàn)自身硫容量高、再生反應(yīng)速率快、選擇性高等優(yōu)點(diǎn)。國(guó)力通研發(fā)技術(shù)人員通過客戶現(xiàn)場(chǎng)問題實(shí)際考察、問題分析與研究,目前在焦?fàn)t煤氣脫除硫化氫過程中,可實(shí)現(xiàn)裝置“零”改造,脫硫過程“零”廢液、“零”廢固排放,H2S轉(zhuǎn)化為S選擇性99.99%以上的“精準(zhǔn)”脫硫,脫硫過程持續(xù)穩(wěn)定,GLT絡(luò)合鐵脫硫技術(shù)解決焦?fàn)t煤氣脫硫真正實(shí)現(xiàn)“精”“準(zhǔn)”“穩(wěn)”。
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